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NEWS CENTER 信息發(fā)布
立式加工中心Z軸傳動(dòng)故障的處理
發(fā)布者:admin  日期:2013/2/25  點(diǎn)擊:888
    一、故障現(xiàn)象:加工平面時(shí),沈陽(yáng)機(jī)床配件切削深度越大,機(jī)床振動(dòng)越大;產(chǎn)品表面粗糙度大,故障現(xiàn)象:且有明顯接刀痕跡,測(cè)量達(dá)0.1㎜。
  
  二、原因分析:原因分析:造成這種現(xiàn)象的原因主要有:機(jī)床安裝水平超差;主軸錐孔軸線(xiàn)對(duì)X、1.2.Y軸的垂直度超差;3.主軸軸承精度下降;4.主軸箱(Z軸)進(jìn)給機(jī)構(gòu)存在間隙。
  
  三、處理過(guò)程:處理過(guò)程:
  
  1、按《XH716E加工中心合格證》標(biāo)準(zhǔn)檢查機(jī)床精度。機(jī)床安裝水平合格;主軸錐孔軸線(xiàn)與X、Y軸的垂直度(劃圓)和主軸箱進(jìn)給(Z軸)與X、Y軸的垂直度均合格;主軸的軸向跳動(dòng)和徑向跳動(dòng)均合格。
  
  2、對(duì)主軸箱施加垂直向上的力(主軸箱升降電機(jī)制動(dòng)器關(guān)閉),沈陽(yáng)機(jī)床配件檢測(cè)發(fā)現(xiàn)主軸箱垂直向上移動(dòng)0.13mm(靠立柱側(cè)和靠操作臺(tái)側(cè)均為0.13mm,絲桿無(wú)旋轉(zhuǎn)),造成此現(xiàn)象的原因有:①Z軸絲桿螺母安裝法蘭松動(dòng);②絲杠螺母副磨損導(dǎo)致反向間隙;③絲杠定位軸承損壞或定位鎖緊螺母松動(dòng)。
  
  3、進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),螺母座與主軸箱、絲桿螺母安裝法蘭固定安全可靠。
  
  4、用千斤頂支撐住主軸箱,松開(kāi)螺母與螺母安裝法蘭的連接螺釘,手動(dòng)慢慢將螺母旋至Z軸絲杠下端,檢測(cè)發(fā)現(xiàn)絲杠螺母副間隙正常。
  
  5、對(duì)Z軸絲杠施加垂直向上的力,沈陽(yáng)機(jī)床配件檢測(cè)發(fā)現(xiàn)絲杠軸向竄動(dòng)0.15mm,與主軸箱垂直向上的移動(dòng)量基本吻合。擰緊Z軸絲杠定位軸承預(yù)緊螺母(上、下兩個(gè)),檢測(cè)發(fā)現(xiàn)絲杠軸向竄動(dòng)消除。
  
  6、加工試件(試件材料Q235-A)。刀具直徑80mm,齒數(shù)4,主軸轉(zhuǎn)速500r/min,進(jìn)給量150mm/min,切削深度2mm,加工平面。結(jié)果:接刀處跳動(dòng)0.005mm,表面粗糙度較差。將切削深度減少到0.5mm,加工平面,表面粗糙度仍然較差。經(jīng)操作者檢查,發(fā)現(xiàn)刀片不好。
  
  7、更換刀具,刀具直徑100mm,齒數(shù)8,沈陽(yáng)第一機(jī)床廠(chǎng)主軸轉(zhuǎn)速500r/min,進(jìn)給量150mm/min,切削深度0.5mm,加工平面。結(jié)果:接刀處基本不跳動(dòng),表面粗糙度差。根據(jù)《銑削加工工藝手冊(cè)》分析計(jì)算,發(fā)現(xiàn)主軸轉(zhuǎn)速偏低,將主軸轉(zhuǎn)速調(diào)整至700r/min后再加工平面,加工面粗糙度正常。
  
  計(jì)算過(guò)程:
  
  鋼件一般采用帶負(fù)前角的硬質(zhì)合金面銑刀進(jìn)行精銑,在v=200~300m/min,af=0.03~0.10mm/齒,ap<2mm的銑削用量條件下,其表面粗糙度Ra不大于0.63μm。
  
  根據(jù)v=πd0n/1000,vf=afZn可知,n=1000v/(πd0);
  
  當(dāng)?shù)毒咧睆絛0=80,Z=4時(shí),n=(795.8~1193.7)r/min;
  
  當(dāng)?shù)毒咧睆絛0=100,Z=8時(shí),n=(636.6~954.9)r/min;
  
  選用直徑d0=100,Z=8的刀具,沈陽(yáng)第一機(jī)床廠(chǎng)根據(jù)計(jì)算結(jié)果,取n=700r/min,則vf=(168~560)mm/min。
  
  四、修理總結(jié):修理總結(jié):在日常的故障分析中,往往只注重機(jī)床本身存在的問(wèn)題,而忽略掉了一些人為因素所造成的影響,給故障處理帶來(lái)了比較大的困擾,因此在今后的修理中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)人為因素影響的分析,力爭(zhēng)減少工作量和修理周期。
 
 
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